Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/75434
Title: Simulation of waterflooding, carbon dioxide flooding and water-alternating-carbon dioxide in heavy oil reservoir: comparative evaluation
Other Titles: การทำแบบจำลอง เปรียบเทียบและประเมินผลการอัดน้ำเข้าทางหลุมเจาะ, การอัดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าทางหลุมเจาะ และการอัดน้ำสลับกับคาร์บอนไดออกไซด์เข้าทางหลุมเจาะในแหล่งกักเก็บน้ำมันหมัก
Authors: Wantanee Teerasukakul
Advisors: Chintana Saiwan
Farshid Torabi
Other author: Chulalongkorn University. The Petroleum and Petrochemical College
Advisor's Email: Chintana.Sa@Chula.ac.th
Farshid.Torabi@Uregina.ca
Subjects: Carbon dioxide
Oil industries
คาร์บอนไดออกไซด์
อุตสาหกรรมน้ำมัน
Issue Date: 2013
Publisher: Chulalongkorn University
Abstract: A statistical review of world energy sources has demonstrated that the global oil production is not enough for current global oil consumption. Accordingly, this problem leads to the consideration of unconventional energy resources, especially heavy oil. This research investigated the efficiency and comparative evaluation of three oil recovery processes based on previous experiments and simulations. In previous experiment, two types of heavy oil with different viscosities were performed in the two sand pack permeabilities at the injection pressure of 345 kPa and 25 ºC. In this study, simulation models were built by using IMEX CMG. A hybrid grid system was used and grid refinement was applied to model the radial flow, which is parallel to a horizontal well. Homogeneous porosity and permeability were assumed for all directions. The simulation indicated that the waterflooding method could produce the highest recovery factor for both types of oil and permeabilities. Oil viscosity had more impact on oil recovery than the absolute permeability. Simulation outcomes were in good agreement with the experimental results.
Other Abstract: การทบทวนสถิติของแหล่งพลังงานของโลกได้แสดงให้เห็นว่าการผลิตน้ำมันไม่เพียงพอต่อความต้องการการอุปโภคน้ำมันในปัจจุบัน จากปัญหาดังกล่าว นำไปสู่การพิจารณาแหล่งน้ำมันแบบไม่ปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับน้ำมันหนัก งานวิจัยนี้ศึกษาประสิทธิภาพและการประเมินเชิงเปรียบเทียบของกระบวนการการผลิตน้ำมัน 3 กระบวนการที่อาศัยผลจากการทดลองและการจำลองกระบวนการ จากการทดลองก่อนหน้านี้ น้ำมันหนัก 2 ชนิดที่มีความหนืดที่ต่างกันถูกทดสอบการซึมผ่านแพ็คทราย 2 ค่าที่ความดันที่ฉีด 345 kPa และที่อุณภหูมิ 25ºC ในงานวิจัยนี้ แบบจำลองถูกสร้างขึ้นโดยการใช้โปรแกรม IMEX CMG จากนั้นระบบกริดแบบไฮบริดและระบบการทำให้กริดละเอียดขึ้นถูกประยุกต์ใช้เพื่อจำลองการไหลแบบรัศมีซึ่งขนานกับแหล่งน้ำมันตามแกนนอน นอกจากนี้ สมมติค่าความพรุนและค่าการซึมผ่านเป็นแบบเอกพันธ์ทุกทิศทาง ผลการจำลองชี้ให้เห็นว่าวิธีการอัดน้ำเข้าทางหลุมเจาะสามารถให้ค่าความสามารถในการนำน้ำมันขึ้นมาสูงที่สุดสำหรับน้ำมัน 2 ชนิดที่มีค่าการซึมผ่านแตกต่างกัน ความหนืดของน้ำมันมีผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันมากกว่าการซึมผ่านแบบสัมบูรณ์ จากผลจากการจำลองสามารถสรุปว่าสอดคล้องกับผลจากการทดลอง
Description: Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2013
Degree Name: Master of Science
Degree Level: Master's Degree
Degree Discipline: Petroleum Technology
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/75434
URI: http://doi.org/10.14457/CU.the.2013.2059
metadata.dc.identifier.DOI: 10.14457/CU.the.2013.2059
Type: Thesis
Appears in Collections:Petro - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wantanee_te_front_p.pdfCover and abstract894.72 kBAdobe PDFView/Open
Wantanee_te_ch1_p.pdfChapter 1746.02 kBAdobe PDFView/Open
Wantanee_te_ch2_p.pdfChapter 21.85 MBAdobe PDFView/Open
Wantanee_te_ch3_p.pdfChapter 31.12 MBAdobe PDFView/Open
Wantanee_te_ch4_p.pdfChapter 41.28 MBAdobe PDFView/Open
Wantanee_te_ch5_p.pdfChapter 5622.35 kBAdobe PDFView/Open
Wantanee_te_back_p.pdfReference and appendix1.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.