DSpace Repository

Defect Reduction In Manufacturing Process Of In-Mold Decoration Of Injection Molded Components

Show simple item record

dc.contributor.advisor Parames Chutima
dc.contributor.author Jintra Supapan
dc.contributor.other Chulalongkorn University. Faculty of Engineering
dc.date.accessioned 2019-09-14T04:47:09Z
dc.date.available 2019-09-14T04:47:09Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/63683
dc.description Thesis (M.Eng.)--Chulalongkorn University, 2018
dc.description.abstract The purpose of this research is to reduce the defect rate from manufacturing process of in-mould decoration (IMD), a process combining PET film with decorative patterns are moulded together with ABS resins, which has been developed to reduce the secondary process of decorative screen printing. Recently, the case study company has produced components with a high defect rate average 11.43% in Feb-Jun 2018, which increased sharply to 22.3% in June 2018. The major causes of the defect resulting from PET film peeled off and difficult to assembly. In order to reduce the defect rate, the five steps of the DMAIC Six Sigma methodology are implemented. The detail of the IMD manufacturing process was studied to identify appropriate measurement methods and factors affecting PET film peeled off by using the cause and effect diagram and its scoring matrix. Then the prioritized factors were analyzed and selected from FMEA to conduct the design of experiment (DOE) to find significant factors and optimal parameter settings for improvement and control process to prevent reoccurrence. After improvement of PET film peeled off by setting appropriate parameter as well as implementing control plans and Standard Operation Procedure (SOP) to eliminate other defects from in-mould decoration process, the result shows that the defect rate of in-mould decoration process decreased from11.43% average in Feb-June 2018 to1.25% after improvement in July-Oct 2018. It is found that IMD peeled off defect is reduce 86.6% and warpage defect is reduce 97.8% of defect before improvement.
dc.description.abstractalternative วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียจากกระบวนการผลิตชิ้นส่วนฉีดตกแต่งในมาพิมพ์ ซึ่งเป็นกระบวนที่รวมเอาชิ้นส่วนตกแต่งไว้บน PET film จากนั้นทำการฉีดพลาสติกชนิด ABS เข้าไปในด้านหลังของ PET film เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีผิวทนทานและสวยงาม และยังเป็นการลดกระบวนการในการเพิ่มการพิมพ์ชิ้นส่วนตกแต่งหลังการฉีดชิ้นงาน จากการศึกษาข้อมูลจากโรงงานกรณีศึกษาจะพบว่า มีของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตชิ้นส่วนตกแต่งในแม่พิมพ์คิดเป็น 11.43% ซึ่งปัญหาหลักๆเกิดจาก PET Film ไม่ยึดเกาะในระหว่างชั้นของการพิมพ์ และชิ้นงานเสียรูปที่ส่งผลต่อการประกอบชิ้นงาน เพื่อทำการลดของเสียที่เกิดขึ้นดังกล่าว โดยใช้หลักการของ Six Sigma ซึ่งมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ได้แก่ การนิยามปัญหา การวัดเพื่อระบุสาเหตุของปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ และ การควบคุมกระบวนการ โดยการดำเนินการจะเริ่มจากการศึกษาลำดับขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการ จากนั้นระบุปัญหา กำหนดวิธีการวัดเพื่อระบุสาเหตุของปัญหา โดยใช้แผนภาพแสดงเหตุและผล และคัดเลือกตัวแปรที่จะนำมาทำการศึกษาโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) จากนั้นนำเอาปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อสาเหตุของปัญหามาทำการประยุกต์การออกแบบการทดลอง โดยใช้ DOE  จากนั้นทำการหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อทำการควบคุมกระบวนการต่อไป หลังจากทำการปรับปรุงการบวนการแล้วพบว่าสัดส่วนของเสียที่เกิดจากชิ้นส่วนตกแต่งในแม่พิมพ์ลดลงจาก 11.43% เหลือ 1.25% ซึ่งสามารถทำการปรับปรุงเพื่อลดของเสียทั้งหมดได้ 89% หลังจากทำการปรับปรุงกระบวนการสามารถลดของเสียประเภท PET Film ไม่ยึดเกาะในระหว่างชั้นของการพิมพ์ได้ 86.6% และสามารถลดของเสียประเภทชิ้นส่วนเสียรูปได้ 97.8%
dc.language.iso en
dc.publisher Chulalongkorn University
dc.relation.uri http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2018.288
dc.rights Chulalongkorn University
dc.subject.classification Engineering
dc.title Defect Reduction In Manufacturing Process Of In-Mold Decoration Of Injection Molded Components
dc.title.alternative การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนฉีดตกแต่งในแม่พิมพ์
dc.type Thesis
dc.degree.name Master of Engineering
dc.degree.level Master's Degree
dc.degree.discipline Industrial Engineering
dc.degree.grantor Chulalongkorn University
dc.email.advisor Parames.C@Chula.ac.th
dc.identifier.DOI 10.58837/CHULA.THE.2018.288


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record