Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59069
Title: Shop floor control system for plastic packaging factory
Other Titles: ระบบการควบคุมพื้นที่การปฎิบัติงาน สำหรับโรงงานบรรจุภัณฑ์พลาสติก
Authors: Wattana Krisnavarin
Advisors: Parames Chutima
Other author: Chulalongkorn University. Faculty of Engineering
Advisor's Email: Parames.C@Chula.ac.th
Subjects: Factories
Plant layout
Plastics industry and trade
โรงงาน
การวางผังโรงงาน
อุตสาหกรรมพลาสติก
Issue Date: 2009
Publisher: Chulalongkorn University
Abstract: The objective of this research to study shop floor control system principle in order to improve shop floor management in plastic packaging factory, which focusing on the polypropylene production. The research was started from current problems and then investigates on the frequency of each problem. This is to show the problem that will be focusing. The analysis found out that there are two main problems of this case company that should be solved, which are problem of product backlog and product defect. Then, cause & effect diagram and why-how analysis show that the root cause and solution of problems, which product backlog is ineffective job order and method of working is generate waste and product defect. The solution of these problem start from reorganisation structure, implementation of work instruction, redesign of shop floor functional activity and document. The result after implementation shows that the number of defect is reduced by 1.04% from 3.07% to 2.03%. For the problem of product backlog, after implemented the number of back log is reduce by 1.52% from 2.63% to 1.11%
Other Abstract: วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นงานวิจัยระบบการควบคุมพื้นที่ปฎิบัติงาน โดยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลด ปัญหาภายในโรงงานบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยใช้วิธีการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพื้นที่ปฎิบัติงาน ในการศึกษาแก้ปัญหา ของสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกประเภทพอลิโพรไพลีน (Polypropylene) งานวิจัยเริ่มต้นจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดในขั้นแรก โดยใช้วิธีการสำรวจความถี่ของปัญหาที่เกิดขึ้น พบปัญหาหลักสองประการที่มีส่งผลกระทบมากที่สุด คือปัญหาของเสียและปัญหาสินค้าค้างส่ง ทั้งสองปัญหาได้ถูกวิเคราห์หาต้นตอของสาเหตุ โดยพบว่า ปัญหาของเสียเกิดจากวิธีการทำงานของคนงานทำให้เกิดของเสีย และปัญหาของสินค้าค้างส่งเกิดจาก ระบบการสั่งงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาของทั้งสองปัญหานี้ใช้วิธีการตามขั้นตอนดังต่อไนี้ การจัดผังองค์กรใหม่ ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน จัดทำแผนผังของกิจกรรมและเอกสารของฝ่ายผลิต เพื่อให้การทำงานของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ปฎิบัติงานมีการประสานงานเป็นระบบ ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการดำเนินการปรับปรุงทำให้ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตทั้งหมด จากเดิม 3.07% หลังดำเนินการ 2.03% ลดลง 1.04% และจำนวนสินค้าค้างส่งลดลงจากเดิม 2.63% หลังดำเนินการ 1.11% ลดลง 1.52%
Description: Thesis (M.Eng.)--Chulalongkorn University, 2009
Degree Name: Master of Engineering
Degree Level: Master's Degree
Degree Discipline: Engineering Management
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59069
URI: http://doi.org/10.14457/CU.the.2009.1654
metadata.dc.identifier.DOI: 10.14457/CU.the.2009.1654
Type: Thesis
Appears in Collections:Eng - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wattana Krisnavarin.pdf3.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.