Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/69222
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorกิตติ อินทรานนท์-
dc.contributor.advisorนะเนตร์ กิตติแสงธรรม-
dc.contributor.authorพรสวรรค์ ภูยาธร-
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย-
dc.date.accessioned2020-11-09T02:46:01Z-
dc.date.available2020-11-09T02:46:01Z-
dc.date.issued2540-
dc.identifier.isbn9746377515-
dc.identifier.urihttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/69222-
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540-
dc.description.abstractการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรในโรงงานผลิตวงจรรวม เพื่อเพิ่มระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างการเกิดเหตุขัดข้อง และลดเปอร์เซนต์ระยะเวลาการเกิดเหตุขัดข้องของเครื่องจักร ซึ่งจากการศึกษาระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรของโรงงานดังกล่าวในปัจจุบัน พบว่าการบำรุงรักษาซ่อมแซมจะกระทำเมื่อเครื่องจักรเกิดการขัดข้อง และไม่มีการนำข้อมูลการขัดข้องของเครื่องจักรมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนบำรุงรักษา ในการศึกษานี้ได้วิเคราะห์ข้อมูลเหตุขัดข้องของเครื่องจักรและการดำเนินการแก้ไข เพื่อปรับปรุงระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรโดยการจัดทำแผนการบำรุงรักษารายปี, แผนการบำรุงรักษาราย 5 ปี, การจัดระบบการสำรองอะไหล่เครื่องจักร และการจัดระบบเอกสารในงานบำรุงรักษา จากการวัดผลการศึกษา โดยใช้ค่าระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างการเกิดเหตุขัดข้องของเครื่องจักรและค่าเปอร์เซ็นต์ระยะเวลาการเกิดเหตุขัดข้องของเครื่องจักร พบว่าเครื่องจักรประเภทที่ 1 คือ ดรายเออร์ยี่ห้อ PALL จำนวน 9 เครื่อง มีระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างการเกิดเหตุขัดข้องเพิ่มขึ้น 1,729.52 นาที, 1,016.45 นาที, 3,135.32 นาที, 3,632.77 นาที, 1,458.25 นาที, 3,875.93 นาที, 3,435.63 นาที, 2,276.81 นาที และ 59.63 นาที ตามลำดับ และมีค่าเปอร์เซ็นต์ระยะเวลาการเกิดเหตุขัดข้องลดลง 2.10%, 0.80%, 1.14%, 0.86%, 1.14%, 0.97%, 2.17%, 2.25% และ 0.76% ตามลำดับ และเครื่องจักรประเภทที่ 2 คือคอมเพรสเซอร์ยี่ห้อ ATLAS จำนวน 5 เครื่องมีระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างการเกิดเหตุขัดข้องเพิ่มขึ้น 5,371.25 นาที, 2,814.29 นาที, 442.00 นาที, 53.98 นาที และ 1,992.47 นาที ตามลำดับ และมีค่าเปอร์เซ็นต์ระยะเวลาการเกิดเหตุขัดข้องลดลง 0.97%, 1.26%, 0.27%, 0.90% และ 1.37% ตามลำดับ และเครื่องจักรประเภทที่ 3 คือคอมเพรสเซอร์ยี่ห้อ CENTAC จำนวน 3 เครื่องมีระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างการเกิดเหตุขัดข้องเพิ่มขึ้น 103.00 นาที, 786.95 นาที และ 640.52 นาที ตามลำดับ และมีค่าเปอร์เซนต์ระยะเวลาการเกิดเหตุขัดข้องลดลง 0.56%, 0.23% และ 0.81% ตามลำดับ-
dc.description.abstractalternativeThe objective of this case study is to improve machine preventive maintenance planning system for the integrated circuit manufacturing factory in order to increase the mean time between failure and reduce the percent of machine downtime. The maintenance system of this factory has been found that the maintenance will be processed when the machine breakdown and the machine downtime data is not collected to analyze maintenance planning. This study improved the machine preventive maintenance planning system by setting up an annual maintenance plan, 5 year maintenance plan, part supporting management system and also maintenance documentation management system. By measuring the improvement of mean time between failure and percent of machine downtime, the 9 machines was found the mean time between failure increased by 1,729.52 minutes, 1,016.45 minutes, 3,135.32 minutes, 3,632.77 minutes, 1,458.25 minutes, 3,875.93 minutes, 3,435.63 minutes, 2,276.81 minutes, 59.63 minutes and the percent average of machine downtime reduced by 2.10%, 0.80%, 1.14%, 0.86%, 1.14%, 0.97%, 2.17%, 2.25%, 0.76% of the PALL dryer, the 5 machines was found the mean time between failure increased by 5,371.25 minutes, 2,814.29 minutes, 442.00 minutes, 53.98 minutes, 1992.47 minutes and the percent average of machine downtime reduced by 0.97%, 1.26%, 0.27%, 0.90%, 1.37% of the ATLAS air compressor and the 3 machines was found the mean time between failure increased by 103.00 minutes, 786.95 minutes, 640.52 minutes and the percent average of machine downtime reduced by 0.56%, 0.23%, 0.81% of the CENTAC air compressor, respectively.-
dc.language.isoth-
dc.publisherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-
dc.rightsจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-
dc.subjectอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้า-
dc.subjectการบำรุงรักษา-
dc.subjectเครื่องจักรกล -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม-
dc.subjectIntegrated circuits industry-
dc.subjectMaintenance-
dc.subjectMachinery -- Maintenance and repair-
dc.titleการปรับปรุงระบบการวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร : กรณีศึกษาโรงงานผลิตวงจรรวม-
dc.title.alternativeImprovement of machine preventive maintenance planning system : a case of an integrated circuit manufacturing factory-
dc.typeThesis-
dc.degree.nameวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต-
dc.degree.levelปริญญาโท-
dc.degree.disciplineวิศวกรรมอุตสาหการ-
dc.degree.grantorจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pornsawan_pu_front_p.pdfหน้าปก สารบัญ และบทคัดย่อ973.92 kBAdobe PDFView/Open
Pornsawan_pu_ch1_p.pdfบทที่ 1975.47 kBAdobe PDFView/Open
Pornsawan_pu_ch2_p.pdfบทที่ 21.76 MBAdobe PDFView/Open
Pornsawan_pu_ch3_p.pdfบทที่ 3824.07 kBAdobe PDFView/Open
Pornsawan_pu_ch4_p.pdfบทที่ 42.92 MBAdobe PDFView/Open
Pornsawan_pu_ch5_p.pdfบทที่ 51.12 MBAdobe PDFView/Open
Pornsawan_pu_ch6_p.pdfบทที่ 61.54 MBAdobe PDFView/Open
Pornsawan_pu_ch7_p.pdfบทที่ 71.07 MBAdobe PDFView/Open
Pornsawan_pu_ch8_p.pdfบทที่ 8716.82 kBAdobe PDFView/Open
Pornsawan_pu_back_p.pdfรายการอ้างอิง และภาคผนวก8.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.